多段AO+MBR工藝在煤化工廢水處理中的應(yīng)用探究
【純水設(shè)備http://www.seoarticles.cn】以某省潔凈煤綜合利用示范工程為例,分析了多級(jí)AO+MBR工藝在煤化工廢水處理中的應(yīng)用。首先闡述了多個(gè)段AO + MBR處理的概念和優(yōu)勢(shì),然后從生化處理,工藝路線和生化池這三個(gè)方面純水設(shè)備,分析了多級(jí)AO + MBR的具體應(yīng)用過(guò)程,最后分析了多級(jí)AO + MBR過(guò)程的應(yīng)用效果,在項(xiàng)目中,更多的段落AO + MBR技術(shù)的應(yīng)用提高煤化學(xué)工業(yè)污水處理的質(zhì)量和效果。
關(guān)鍵詞:多段AO+MBR工藝;煤炭化工廢水;氨氮
1多工段AO+MBR工藝分析
在污水處理主生化池中,采用AO+MBR工藝實(shí)現(xiàn)污水的高效處理。多級(jí)AO+MBR工藝主要是將短程硝化反硝化工藝與膜分離技術(shù)相結(jié)合,形成一種新的污水處理及回用工藝。多級(jí)AO+MBR工藝具有兩方面的優(yōu)點(diǎn),既能截留煤化工廢水中的硝化菌,提高污泥濃度,又為反硝化菌和好氧菌提供良好的生存環(huán)境,在含氮廢水處理中有著廣泛的應(yīng)用。同時(shí)MBR反應(yīng)器污泥濃度高,生物種群豐富。在膜分離過(guò)程中,不會(huì)受到活性污泥解體或變質(zhì)的不利影響。因此,多級(jí)AO+MBR工藝不僅具有操作簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),而且具有占地面積小、污染物去除率高的優(yōu)點(diǎn)。
AO+MBR工藝在煤化工廢水處理中的應(yīng)用
2.1生化處理區(qū)設(shè)計(jì)
對(duì)于多級(jí)AO+MBR工藝,生化處理部分主要負(fù)責(zé)含硫廢水、合成廢水和氣化爐廢水的處理,不需要硬預(yù)處理蘇州水處理設(shè)備。三種廢水混合后輸送到生化區(qū)進(jìn)行相應(yīng)的處理。生化處理段設(shè)計(jì)水量為740m3/h, COD進(jìn)水量為1295mg/L,出水量為30mg/L,去除率高達(dá)98%。BOD5進(jìn)水825mg/L,出水20mg/L,去除率高達(dá)98%。氨氮的取水和排出量分別為575mg/L和5mg/L,去除率達(dá)99%??偟M(jìn)水輸出分別為625mg/L和30mg/L,去除率高達(dá)95%。SS的進(jìn)水量為100mg/L,出水量為10mg/L,純水設(shè)備去除率高達(dá)90%。
2.2 工藝路線的設(shè)計(jì)
通過(guò)上述分析可知,經(jīng)過(guò)生化處理所得的水將會(huì)作為膜處理車(chē)間的原水。因此,生化處理階段需要保障COD、氨氮與總氮的去除率,這樣可以使MBR 回流中的污泥與硝化液回流液中具備攪動(dòng)的溶解氧。在實(shí)際的污水處理過(guò)程中,如果將生化處理所得的水直接輸送到一段A 池中,將會(huì)對(duì)廢水處理的反硝化流程造成影響,增加煤化工廢水的處理成本。因此,在煤潔凈綜合利用示范項(xiàng)目中,將傳統(tǒng)的AO 模式轉(zhuǎn)變?yōu)镺A 模式。與此同時(shí),為了確保一級(jí)A 池以及二級(jí)A 池具有充分的碳,技術(shù)人員將一段O 池的BOD5 去除率設(shè)計(jì)為80%,并將適量的硝化液回流于一段O 池中,保障一段O 池中的硝化菌濃度。
2.3 生化池的設(shè)計(jì)
(1) OAAO 池的設(shè)計(jì)
在該煤潔凈綜合利用示范項(xiàng)目中,將一級(jí)OA 池設(shè)計(jì)為一座兩格的形式。其中,一級(jí)O 池的污泥符合量可達(dá)0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),廢水的停留時(shí)間可達(dá)67h,一級(jí)O 池的容積是49580m3,屬于推流式池型,利用旋流曝氣器進(jìn)行曝氣; 一級(jí)A 池的設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于反硝化速率,其具體數(shù)值為0.044kgNO3--N//(kgMLSS·d),廢水的停留時(shí)間可達(dá)67h,安裝了一套甲醇加藥裝置,按照240L/h 的頻率添加甲醇,安裝五臺(tái)Q=323Nm3/min 的離心風(fēng)機(jī)(一臺(tái)備用),二十二臺(tái)φ2500mm N=63r/min 的潛水推流器、三臺(tái)Q=730m3/h H=60kPa的循環(huán)泵(一臺(tái)備用)以及五臺(tái)Q=740m3/h H=80kPa 的污泥回流泵(一臺(tái)備用)。一級(jí)A 池的容積是50320m3,屬于氧化溝式池型。
二級(jí)OA 池設(shè)計(jì)為一座兩格的形式。其中,二級(jí)O 池的污泥符合量可達(dá)0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),廢水的停留時(shí)間為7.6h,二級(jí)O 池的容積是5445m3,屬于推流式池型,利用旋流曝氣器進(jìn)行曝氣,和一級(jí)O 池共同使用風(fēng)機(jī); 二級(jí)A 池的設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于反硝化速率,其具體數(shù)值為0.029kgNO3--N//(kgMLSS·d),廢水的停留時(shí)間為1.4h,安裝四臺(tái)φ2 500mmN=63r/min 的潛水推流器以及八臺(tái)Q=1000m3/h H=50kPa的硝化液回流泵(兩臺(tái)備用)。二級(jí)A 池的容積是8463m3,屬于氧化溝式池型[2]。
(2)MBR 的設(shè)計(jì)
在該煤潔凈綜合利用示范項(xiàng)目中,MBR 中膜處理使用的超濾膜為熱制相外壓式PVDF 材質(zhì),共有兩組膜池,分組有四座膜池純水設(shè)備,膜池的大小為3.2m×11.0m×4.3m,每座膜池的處理水量為370m3/h。
第一組膜池的設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下: 第一組中的每個(gè)膜池含有五個(gè)模箱,共需要740 支超濾膜,通量是12.2L/(m2·h)。將膜池的曝氣強(qiáng)度設(shè)定為20Nm3/( 膜元件·h),獲得膜池中設(shè)備的參數(shù)。計(jì)算可知,每個(gè)膜池中含有兩臺(tái)Q=62Nm3/minP=49kPa 的羅茨風(fēng)機(jī); 四臺(tái)Q=110m3/min H=150kPa 的產(chǎn)水泵。在實(shí)際的膜池運(yùn)行中,每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行十分鐘,需要進(jìn)行30s 的反沖洗,具體的反沖洗強(qiáng)度為30L/(m2·h)。因此,膜池中安裝的反洗水泵參數(shù)為Q=230m3/h H=200kPa,每個(gè)膜池中安裝兩臺(tái)。根據(jù)膜廠家對(duì)膜池的要求,技術(shù)人員還在膜池中安裝了一套化學(xué)清洗裝置,對(duì)膜池中的設(shè)備進(jìn)行清洗與維護(hù)。
第二組膜池的設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下: 第二組中的每個(gè)膜池含有五個(gè)模箱,共需要864 支超濾膜,通量是12.5L/(m2·h)。將膜池的曝氣強(qiáng)度設(shè)定為425Nm3/( 膜箱·h),獲得膜池中設(shè)備的參數(shù)。計(jì)算可知,每個(gè)膜池中安裝三臺(tái)Q=70.83Nm3/minP=49kPa 的羅茨風(fēng)機(jī); 四臺(tái)Q=100m3/min H=150kPa 的產(chǎn)水泵。在實(shí)際的膜池運(yùn)行中,每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行十一分鐘,需要進(jìn)行一分鐘的反沖洗,具體的反沖洗強(qiáng)度為34L/(m2·h)。因此,膜池中安裝的反洗水泵參數(shù)為Q=250m3/h H=200kPa,每個(gè)膜池中安裝兩臺(tái)。根據(jù)膜廠家對(duì)膜池的要求,技術(shù)人員還在膜池中安裝了一套化學(xué)清洗裝置蘇州水處理設(shè)備,對(duì)膜池中的設(shè)備進(jìn)行清洗與維護(hù)。
2.4 廢水處理效果
在生化池設(shè)計(jì)與調(diào)試完成之后,技術(shù)人員將其應(yīng)用于煤潔凈綜合利用示范項(xiàng)目,在生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到80% 時(shí),該生化池能夠進(jìn)行穩(wěn)定運(yùn)行,具體的廢水處理量為420m3/h。技術(shù)人員對(duì)生化池中OAAO 進(jìn)水與MBR 產(chǎn)水COD 進(jìn)行了為期45 天的監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)的結(jié)果顯示,在煤化工廢水預(yù)處理的基礎(chǔ)上,OAAO 的進(jìn)水COD 處于400-800mg/L 之間,但是在第15 天時(shí),進(jìn)水COD的數(shù)值突然從424mg/L 劇增到1197mg/L,雖然對(duì)生化池系統(tǒng)造成了一定的沖擊,但是系統(tǒng)仍舊處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài);MBR 的出水COD 基本處于30mg/L 以?xún)?nèi),其去除率約為95%。由此可以看出,上述設(shè)計(jì)所得的生化池具備較強(qiáng)的抗負(fù)荷沖擊能力以及較為理想的廢水處理結(jié)果。
在生化池處理煤化工廢水的過(guò)程中,氨氮的變化量相對(duì)較大,但是其去除率始終高于99%,出水中的氨氮濃度控制在0.5mg/L 以?xún)?nèi)。由此可以看出,生化池可以將煤化工廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化成硝酸鹽或者亞硝酸鹽。而且MBR 的出水SS 要小于1.5mg/L,遠(yuǎn)小于出水標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的10mg/L。另外,通過(guò)技術(shù)人員的鏡檢純水設(shè)備,生化池中的一級(jí)O 池與二級(jí)O 池中均含有大量的鐘蟲(chóng)一級(jí)累枝蟲(chóng),這就表明生化池具備較強(qiáng)的凈化效率以及良好的出水水質(zhì)[3]。
綜上所述,多段AO+MBR 工藝可以有效處理煤化工廢水,可以在煤炭產(chǎn)品開(kāi)發(fā)企業(yè)中推廣應(yīng)用。通過(guò)本文的分析可知,技術(shù)人員需要根據(jù)煤化工廢水的實(shí)際狀況,合理設(shè)置多段AO+MBR 工藝的生化池,通過(guò)相關(guān)設(shè)備數(shù)量與參數(shù)的合理設(shè)計(jì),提高生化池的煤化工廢水凈化效率與凈化效果,提高出水的質(zhì)量,以此降低煤炭產(chǎn)品開(kāi)發(fā)造成的環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。希望本文的分析可以為煤炭企業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行煤化工廢水處理提供有益的幫助。工業(yè)純水設(shè)備, 蘇州水處理設(shè)備。
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